數字閥門技術在(zài)石煉化的應用 |
點(diǎn)擊量:發布時間:2016/1/22 9:58:11 |
數字閥門技術在(zài)石煉化的應用 |
數字閥門技術的特點控製閥是控製係統的最終控製單元,起到關鍵作用,數字閥門定位器是實現數字閥門技術(shù)的(de)重要組成部(bù)分, 也是它的核心部分,數字閥門技術實際(jì)是定位(wèi)器智能化(huà),所以數字閥門定位器也稱智能定位(wèi)器。在石油化工(gōng)裝置自動化控製係統中,調節閥的選用對精度而言(yán)至關重要,它的使用情況影響到產品質量,並(bìng)關係到裝置安全生產,普通的閥門定位器不能滿足要求,數(shù)字閥門技術在這背景下(xià)應運而生。智能化和數字化控製技術將逐(zhú)步取代電子和模擬控製技(jì)術,數字閥門技術逐步在控(kòng)製係統中得到應用,將是控製閥發展的趨勢。
一.數字閥門技術的工作原理與特點 智能定位器,這種基於微處理器的控製(zhì)器具有通信功(gōng)能,采用(yòng)氣動控製,並具有(yǒu)內部邏輯能(néng)力。除了將電(diàn)流信號轉(zhuǎn)換為氣壓信號對閥門進行控製外,智能定位器還采用了HART通信協議,以方便進行過程操作關鍵信息的存取。智能定位器能收到(dào)關於閥門移動位置和補充及激勵氣壓的(de)反饋。這使得智能(néng)定位(wèi)器不僅能自我診斷,還能夠診斷(duàn)它(tā)所連接的閥門。
智能定位器可以(yǐ)實時信息控(kòng)製、提高安全性和減少硬件開支。對石化企業(yè)來說它的優點體現三方麵,1.節省空氣消耗,減少能耗,由於智能定位(wèi)器結構特(tè)點,它的空氣消(xiāo)耗隻是(shì)傳統定位器20%。2. 可以在線更換,連續性生產(chǎn)裝置重要閥門一般(bān)沒有複(fù)線(xiàn),一旦損壞,嚴重影響生產,但是智能(néng)定位器通過PC機保存組態數據和初試化數據(jù),故(gù)障時更換智能定位器(qì),隻需將組態(tài)數據和初試化數據下載到定位器中就可以使用,精度達到1%。3.在線診斷,通過診斷信息分析可以縮(suō)短儀表維護人員的故障(zhàng)處理時間。
二.智(zhì)能定位器應(yīng)用情況:
1.應用類型:目前,智能定位器(qì)生產廠家比較多(duō),采用智能化模塊,但在國內(nèi)應用廣泛(fàn)和成(chéng)熟的為(wéi)西門子和FISHER智能定位器。
2.應用範圍和數(shù)量(liàng):現在隨著數字化技術的應用,在其他裝置普遍使用,但是考慮它的價格,在其他裝置應用數量比較少。使用的裝置包括一催化、二催(cuī)化、重整、加氫(qīng)、焦化。
3.特殊應用場合 智能定位器除了(le)在加氫裝置(zhì)大範圍使用,其(qí)他使用的地方均為比較特殊(shū)的場所,智能定位器的可靠(kào)性和控製精度在特殊閥門上(shàng)有比較大的優越性,同時考慮
特殊(shū)閥門的控(kòng)製(zhì)在生產裝置的重要性,所以選用智能閥門定位器。
3.1一催化煙機入口閥(fá)控製(zhì)以前采用吳忠VPT定位器和(hé)SMC氣動定位器,控製精度不高(gāo),經常出現振動,嚴重影響機組(zǔ)運行,2005年對煙機入口閥控製係統進行改造,選用(yòng)西門子(zǐ)智能定位器6DR5000係列,采用角行程安裝,代替氣動定位器連杆傳動反饋,消除機械傳動誤差。同(tóng)時取(qǔ)消閥門位置變送器,在智能定位器安裝回訊模塊實現回(huí)訊遠傳指示。減(jiǎn)少了閥門的安裝附件,投用一年多時間,運行穩定,控製精度高,在2006年對大旁路和(hé)小(xiǎo)旁路閥進行(háng)同樣的改造,三分程閥門的控製精度達到了(le)投用以來的最好水平。
3.2在機組重要閥門上使用(yòng)智(zhì)能定位器(qì),焦化富氣壓縮機防(fáng)喘振回流(liú)閥使用(yòng)FISHER智能電位器,一催化氣壓機出口放火(huǒ)炬閥和(hé)二催化放火炬閥使用了西(xī)門子智能定位器,保障(zhàng)了機組(zǔ)可靠和穩定運行。
3.3壓差較大和比較(jiào)惡劣工況下應用。焦化輻射入口閥前後壓差達10Kgf/cm3,介質為含催(cuī)化劑(jì)渣油,裝置運行後期,閥(fá)芯和閥套衝刷嚴重,控製不穩(wěn),出現滑量,嚴重影響生產。經過改變調節(jiē)閥形式,更換為(wéi)智(zhì)能定位器(qì),投(tóu)用以(yǐ)後控製平穩,控(kòng)製。
4.目前運用存在的問題及解決措施。
4.1智能定位器可以減少維護量,但是(shì)在投用前安裝調試環節必須嚴格按照(zhào)標準和步驟執行,特別在自(zì)校(xiào)驗和初始化階段,盡量減少錯(cuò)誤發生,避免(miǎn)存在的(de)運行隱患。應定期檢查定位器周圍(wéi)的工作(zuò)環境,同時(shí)保證其工作氣源的穩定和潔淨,減(jiǎn)少外界(jiè)因素造成的儀表波動和故障。
4.2由於(yú)設計結構上原因,智能定位器對(duì)氣路密封的(de)要求比較高,西門子智能定(dìng)位器由壓電閥組成氣路控製及放大部(bù)分,執行機構不動作時候,壓電閥關閉,執行(háng)機構氣缸不進(jìn)氣。在使用的時候定(dìng)位器輸(shū)出氣路密封不(bú)嚴或氣(qì)缸漏氣導致氣壓下降,壓電閥動作,導致執行機構動作振動,所以要求在安裝環節(jiē)質量保證,確保(bǎo)氣路(lù)密封嚴密。
4.3智能定位器采用微(wēi)處(chù)理芯片,當采用兩線製連接(jiē)時,它(tā)完全從4-20ma信號中獲取電源,微處(chù)理器(qì)工作有最(zuì)小電流限製。西門子智能定位器最(zuì)小維持電流為3.6Ma,FISHER智能定位器不致引起微處理器重新啟動(dòng)的最小電流為3.5ma。但是在ABB控製(zhì)係統中電流輸出範圍組(zǔ)態為-14%~114%,工藝操作習慣往往在極限位置控製時,電流輸出為-14%或114%,可能會導致(zhì)定位器不工作,閥門朝相反方向動作,造成生產事故。解決措施為一是重(chóng)要閥門增加閥門回訊,加(jiā)強位置監視(shì),二是控(kòng)製係統修改組態,對智能定位器輸出進(jìn)行限製,修改為-3%~103%。
5.智能定位器應用領域的擴展
5.1隨著現場總線技術的發(fā)展,部分控製功能向現場轉移,PID控製模塊在(zài)智能定位器中實現,可以大大減少控製器負荷,真正實現現場控製(zhì),代表當今儀表技術發展的方向(xiàng)。
5.2實(shí)現(xiàn)與(yǔ)DCS直接通訊,通過軟件直接查看(kàn)定位器特性曲線和閥門工作狀(zhuàng)態,檢查零點、量程、線性和回差等參數,並對其優(yōu)化和調整,保證其工作質量,做到智能維(wéi)護和診斷,減少維護量。
5.3用於緊急停車係統(tǒng),FISHER的DVC6000係列數字式閥(fá)門控製器已經取得TUV認證。有了這一認證,就可以把DVC6000儀表用於安全儀表(biǎo)係(xì)統(SIS)裏的緊(jǐn)急切斷閥門。現在緊急切斷閥門大多采用定位器和電磁閥組成來實現功能,但是工藝要求閥門正常全關或全開情況下,無法判斷是否正常(cháng),一旦(dàn)要(yào)求動作,有(yǒu)可能拒動。而采用智能定位器,可以進行在線診斷和(hé)在線進行閥門的部分(fèn)行程動作(zuò)測試,確保聯鎖動作正確。
通(tōng)過(guò)幾年的(de)主要裝置的應用情況看,智能閥門定(dìng)位器性能穩定、調校(xiào)方便;能實現與(yǔ)DCS的直接通(tōng)訊,並具備自診斷功(gōng)能,維修(xiū)簡單。隨著維護人員的減少和裝置長周期運行,更能體現出它的特點,所以,在以後裝置改造或新建裝置建議選用智能定位器,對提高(gāo)儀表控製率有很大作用。 |
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