智能型(xíng)變頻電動調節閥在鍋爐係(xì)統應用(yòng) |
點擊量:發布時間:2016/1/22 9:59:11 |
智能型變頻電動調節閥在鍋爐係(xì)統應用 |
一、智(zhì)能型變頻電動(dòng)調節(jiē)閥在鍋爐係統(tǒng)應用
目前在蒸(zhēng)汽鍋爐給水電動調節閥產(chǎn)品選型、使用中存在嚴重的問題,其自動上水係統的穩定性,精確控製(一)蒸汽鍋爐上水自動控製係(xì)統對鍋(guō)爐運行重要性(xìng)。
按相(xiàng)關規定,每小時蒸發量大(dà)於6噸的鍋爐都應使用儀表控製調節閥上水,調節時應(yīng)連續(xù)均(jun1)勻向鍋爐供(gòng)水(shuǐ)。在鍋爐運行中水位規定應保持在正常(cháng)水位,並(bìng)允許在正常水位各25mm以內波動。水位波動越小對鍋爐運行越穩定、安全,供汽質量越好。同時對蒸汽鍋爐自動給水係統質量提出了更(gèng)高要求。
1. 控製不好危及鍋爐安全運行。鍋爐運(yùn)行時,水位的變化主要是由於鍋爐負荷(hé)變化引起的。當用蒸汽多時,水位下(xià)降就多;用汽少時,水位下降就少。鍋爐(lú)水位過高,會出現蒸汽帶(dài)水,甚至發生滿水(shuǐ)事故(gù);水位過低,又會釀成鍋爐爆炸事故,危及人身安全和設備(bèi)損失(shī)。此外因負荷突然變(biàn)化造成假水位,還會造成調節(jiē)係統誤操作。
2. 控製不好汽壓不穩。給水量增加,直接影響的水位上升,但是汽壓下降更靈敏。這是因為給水溫度低(dī)於爐水溫度,當給水量增加,在爐內就要多吸收熱量,因此用來蒸發爐水的(de)熱量要減少,汽壓顯然要下降。同樣道理,給水(shuǐ)量(liàng)減少,水位下降,汽壓要上升。
3. 控製(zhì)不好汽溫不(bú)穩(wěn)。給水量增(zēng)加,汽溫要下降(jiàng),這是(shì)因為(wéi)給水量增加時,汽壓下降,爐(lú)水溫度下降,水冷壁在爐膛吸收的輻射熱量要(yào)增(zēng)加,使爐膛出口煙汽溫度下降,導致汽溫下降。同樣道(dào)理,給水量減少時,汽溫要上(shàng)升。
(二) 目前鍋爐自動(dòng)上水現狀及控製難點
經過我們對一(yī)些企業蒸汽(qì)鍋(guō)爐上水(shuǐ)現狀進行調(diào)查發現,流量以至達到鍋筒水位波動範圍最小化而被人們忽略,有的已經構(gòu)成了安全的隱患,時時威脅著鍋爐的安全的運行(háng)。主要存在問題有如下幾個方麵:
1. 經常燒毀電動執行器電機;
2. 調節閥杆經常頂彎;
3. 調節(jiē)閥杆不停地上下動作,造成閥杆(gǎn)磨損嚴重導致閥杆(gǎn)部(bù)位(wèi)漏水;
4. 鍋爐的水壓力表指針不停地擺動,供水壓力及水(shuǐ)位波動(dòng)較大。根(gēn)本原(yuán)因所用電動調節閥不能與係統適配。
鍋爐供水(shuǐ)調節閥有以下四個特殊性:
1. 電動調節閥兩端壓差大,一般三十噸左(zuǒ)右蒸發量的鍋(guō)爐調節閥入(rù)口水壓力可(kě)達2MP左右,出口水(shuǐ)壓力(lì)可達1.2MP左右,要求電動執行器電機輸出(chū)力矩(負載重)較大;
2. 經除(chú)氧罐給水溫度可達1000C,使調節閥體溫度較(jiào)高,不利於(yú)電機散熱,如果調節(jiē)係統出現震蕩,易燒毀電動執行器電機;
3. 鍋爐(lú)汽包液位時間常(cháng)數小,調(diào)節過程(chéng)易出現係統易振蕩(表像是電動調節閥上下動(dòng)作不停止)特別(bié)是采用三衝量調節器控製,由於選取三(sān)個參量,精度較高,控製周期較短,普通“電子式”電動調節閥不相適應,閥杆上下(xià)動作(zuò)頻(pín)繁,經常摩擦磨損過快出現(xiàn)漏水;
4. 蒸汽鍋(guō)爐上水環節(jiē)屬於十分重要環節,要求電動調節閥可靠性好,出現故障不能上水鍋爐危險性較大。
目前一些鍋(guō)爐給水用電動調節閥大(dà)都是“電子式伺服放大器”帶動的調節閥,這種電動調(diào)節閥是不能根據信號偏(piān)差大小來改變其執行器電動機的速度。因為隻(zhī)變方向、不(bú)變(biàn)速度勢必會使用係統調節精度受到限製,對開關型或一(yī)般變化緩慢的控製對像控製精度(dù)要求不高場合可以使用,但像(xiàng)蒸汽鍋(guō)爐負(fù)荷變化較大(dà)的場合擔當自動上水調節閥是難以達到較好(hǎo)的(de)自動控製效果(guǒ)。另(lìng)外電動調(diào)節閥都使(shǐ)用單相交流電動機作為控製電機,而單相交流電(diàn)動機有兩個弱點:1. 目前作的輸出使用時,由於啟動電流很大近7倍額定電流(liú),會(huì)使 電機始終處在大電流的工作狀態,導致電機發熱,嚴重時可以使電機燒毀。
調節係統(tǒng)要求電動調節閥應屬於隨動(dòng)係統,這類係統的輸入量是隨意變化的(de),但要求能電動調節(jiē)閥以一定的精度跟隨輸入量的變化。目前使用的電動調節閥的電(diàn)機(jī)動作隻能(néng)是通過伺服放大器控製其正、反轉(zhuǎn)向(xiàng)的恒(héng)速動作,顯然作為執行機(jī)構的伺服電機是不能隨小信號(hào)的變化而低速運行。不能靈敏快速平穩可(kě)靠運行與係(xì)統控製協調。
(三) 解決的辦法——智能(néng)型變頻電動執行器
針對原有電動執行器不能(néng)以低速運(yùn)行,通過極強的微調作用(yòng)修(xiū)正微小偏差從而導致調節係統超調這一缺點,采用智能型變(biàn)頻電動執行器與各種閥體配(pèi)合,利用數字化變(biàn)頻技術,改造目前電(diàn)動執行器,使之具有變速運行、動(dòng)態響應快、調節(jiē)定位精度高、穩定性好,故障率低,使用壽命長等優(yōu)點,徹底改變了調節閥在一(yī)些重要(yào)領域不能(néng)適用(yòng)的缺陷。我們在天津濱海新區某供熱公司對若幹台大型蒸汽鍋(guō)爐(lú)原使用的給(gěi)水(shuǐ)電動(dòng)調節(jiē)閥進行了改造(zào),收到了良好的預期效果。
多台35噸蒸汽鍋爐,在改造前(qián)使用上述“電子(zǐ)式”電動調節閥為其給水,總控製室儀表采用三(sān)衝量(liàng)調節器分別控製(zhì)上水(shuǐ)電動調節閥,雖經專業(yè)技術人員(yuán)努力調試,效果不佳。水(shuǐ)位顯示有明顯跳動,供水壓力不穩,表指(zhǐ)針在0.5MP—1.2MP之間擺動,閥杆不停上下動作(zuò),由於磨損過快,閥杆(gǎn)漏水嚴重。頻繁燒(shāo)毀電機,影響(xiǎng)了鍋爐的正常運行。盡管(guǎn)專業人員努力調整也不能達到預期效果。現在一般大中型鍋(guō)爐均配備(bèi)三衝量給(gěi)水(shuǐ)調節儀(yí)表,它(tā)有(yǒu)效的克(kè)服了鍋(guō)筒(tǒng)出現“假水位”的現象,它以鍋筒液位為(wéi)主控對像(xiàng),以蒸汽流量和給水流量為和鍋筒液位三個參考量相運(yùn)算,再(zài)去控製調節閥改給水流量(liàng)使鍋液維持在一(yī)個穩定的範圍內。同過去(qù)單衝量(隻一個鍋筒液位變量)給水(shuǐ)調節儀表相比靈敏度高,響應快,控製周期短。所以傳統(tǒng)的電動調節閥明顯不能(néng)適應,因此出現超調導致震蕩。
更換了智能型變頻電動調節閥(BPZ—40 型電動調節閥)後,效果顯著。供水(shuǐ)指(zhǐ)示壓力表相當(dāng)穩(wěn)定,指針(zhēn)在1.2MP不(bú)動,調(diào)節閥杆動程僅在1~2mm範圍內緩慢變化,鍋筒水位指示相當穩定(dìng)液位波動10mm,電機溫(wēn)度300C左右,再也沒出現燒電機情況。另外,智能型變頻(pín)閥采用(yòng)的電腦板有參數設定功能(néng),如放(fàng)大倍數,力矩提升,行程上、下限電氣參數限位,控製不靈(líng)敏區設定等諸多項參數根據現場控製對像可靈活設定。更重要的是伺服電(diàn)機(jī)采(cǎi)用了變頻控製,起(qǐ)動(dòng)力矩大,響應快(kuài),動作時根據偏差信號(hào)大(dà)小變(biàn)速運動,做(zuò)到柔啟柔停,因此管道內高壓水衝擊力很小,有利於調節(jiē)係(xì)統穩定。 |
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